電流互感器(current transformer, CT)作為電力系統(tǒng)一次與二次設(shè)備的關(guān)鍵銜接中間設(shè)備,其能否將一次電流正確轉(zhuǎn)變?yōu)槎坞娏鲗⒅苯佑绊懤^電保護能否正確動作。隨著供電可靠性要求的逐步提高,任何一次繼電保護的不正確動作都將影響電力系統(tǒng)的正常運行,繼電保護裝置的越級誤動則影響更大。
有研究者指出P類互感器區(qū)外故障導(dǎo)致保護誤動的主要原因是由于CT飽和,當然也有其他因素的影響。有很多研究者從各方面著手對CT飽和相關(guān)問題進行了研究,還有研究者針對CT飽和的識別方法進行了深入研究。
本文以兩起典型的35kV變電站越級跳閘事件實例為依據(jù),案例1主要依據(jù)保護裝置的故障錄波、保護報文等現(xiàn)場記錄較直觀地分析事件原因;案例2在沒有故障錄波記錄的情況下依靠現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)、后臺機報文,從理論上探討、推導(dǎo)故障時的電流變化過程。
由兩起案例重點分析由于電流互感器勵磁飽和導(dǎo)致繼電保護裝置不能正確動作,造成相關(guān)保護越級跳閘的成因過程,為行業(yè)內(nèi)類似事件的計算分析提供參考方法,并對防止CT飽和提出預(yù)防措施,促進電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
1.1 事件前后D變電站運行方式
35kV D變電站為單臺主變壓器運行,圖1所示為部分主接線圖。正常運行時,35kVⅠ、Ⅱ段母線分列運行,由35kV備自投保護裝置實現(xiàn)進線的明備用,10kVⅠ、Ⅱ段母線并列運行,10kVⅠ段母線上僅有011出線間隔;10kV 052斷路器2號電容器一次設(shè)備發(fā)生故障后,052、012斷路器由保護裝置跳開,011斷路器由調(diào)度人員手動拉開。
圖1 35kV D變電站部分主接線圖
1.2 事件簡要分析
2019年9月9日07:46,35kV 2號主變低后備保護(裝置型號CSC-326GL)、10kV 2號電容器保護(裝置型號CSC-221A)均有保護動作報文,簡要如下:
10kV母聯(lián)012斷路器保護裝置(型號CSC-211)發(fā)“開關(guān)偷跳”,無保護起動報文。
現(xiàn)場檢查10kV 2號電容器一次設(shè)備存在放電痕跡,查看35kV 2號主變低后備保護裝置錄波(如圖2)可知,故障電流出現(xiàn)前期,A、B相電流大小相等,方向相同,故障發(fā)展到后期,三相電流大小相等,方向為正序方向。根據(jù)不對稱短路故障時YNd接線變壓器兩側(cè)電流關(guān)系的規(guī)律,可推測故障在d側(cè)(10kV側(cè)),先是AB相間短路,后發(fā)展為三相短路。
圖2 35kV 2號主變低后備保護裝置錄波圖
10kV 2號電容器052斷路器間隔存在AB相間故障,052斷路器間隔的過流Ⅰ段并未動作,但卻造成了2號主變低后備保護動作,跳開012斷路器。
根據(jù)10kV 2號電容器保護裝置提供的錄波圖(如圖3所示)可知,裝置采樣故障電流波形為畸形波,10kV 2號電容器CT變比為100/5;將故障電流折算到一次設(shè)備側(cè),得故障相電流為244A,遠小于主變低后備保護裝置采樣得出的2007.2A,可明顯判斷為052斷路器間隔CT飽和,保護裝置采樣故障電流小于實際故障電流,達不到過流Ⅰ段保護動作定值,故過流Ⅰ段一直未動作,其故障發(fā)展順序與圖2的分析結(jié)果一致。
圖3 10kV 2號電容器保護裝置錄波圖
1.3 案例1結(jié)論分析
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,確認10kV 2號電容器AB相一次設(shè)備存在短路故障,35kV 2號主變低后備保護先于10kV 2號電容器保護動作,造成越級跳閘。
保護裝置信息綜合分析可知,由于10kV 2號電容器故障,造成10kV 052斷路器間隔CT飽和,保護裝置采樣到的最大故障電流小于實際故障電流,僅有12.2A,小于過流Ⅰ段12.5A的動作定值,因此過流Ⅰ段未動作;35kV 2號主變低后備保護裝置采到的最大故障相電流為25.09A,大于限時速斷電流14A的動作定值,0.3s左右主變低后備保護裝置限時速斷T1出口跳開10kV母聯(lián)012斷路器,10kVⅠ段母線失壓。
但是10kV 2號電容器052斷路器位于10kVⅡ段母線上,故障未排除,故障電流一直持續(xù)存在,經(jīng)0.5s左右的延時后,由于10kV 2號電容器裝置采樣電流12.2A大于過流Ⅱ段定值7A,過流Ⅱ段保護出口,跳開10kV 2號電容器052斷路器,故障點被隔離,保護動作結(jié)束。
2.1 保護動作經(jīng)過梳理
接地調(diào)通知2019年12月15日22:31,35kV M變電站10kV 025斷路器過流Ⅰ段保護動作,35kV 1號主變保護裝置(型號為北京四方CSC-326GF)比率差動保護動作,35kV側(cè)301斷路器、10kV側(cè)001斷路器跳閘,直接造成35kV M變電站全站失壓的惡性非計劃停電事件。
圖4 35kV M變電站部分主接線圖
根據(jù)后臺機報文可知具體保護動作情況如下:
圖5 主變保護測控裝置比率差動保護出口
圖6 025斷路器過流Ⅰ段保護動作
2.2 現(xiàn)場檢查情況
現(xiàn)場檢查35kV 1號主變及10kV Ⅰ段母線各間隔一次設(shè)備外觀無異常,各CT變比為:
35kV 1號主變差動保護平衡系數(shù)為1.1。
根據(jù)電流互感器等效示意電路(如圖7所示),ZLC為電流互感器內(nèi)阻,ZFZ為負載電阻;電流互感器傳變特性如圖8所示。
圖7 電流互感器等效示意電路
圖8 電流互感器傳變特性
根據(jù)歐姆定律計算可知1號主變35kV側(cè)的開口電壓UL約為33.44V,10kV側(cè)的開口電壓UL約為26.609V。
2.3 CT勵磁特性試驗驗證及原因分析
依據(jù)試驗人員對1號主變10kV側(cè)的CT進行勵磁特性實驗結(jié)果,當勵磁電流為20mA時,UL為8V;即當UL為8V時該CT進入飽和狀態(tài),但由故障電流折算出的UL為26.609V,已經(jīng)遠超過8V,CT進入嚴重飽和狀態(tài);35kV側(cè)的CT勵磁特性試驗結(jié)果為,當勵磁電流為200mA時,UL為57V,57V大于33.44V;即當發(fā)生故障時1號主變35kV側(cè)的CT未飽和,處于正常的傳變特性范圍內(nèi),能夠正確采樣故障電流大小。
根據(jù)025斷路器保護測控裝置定值單可知,過流Ⅰ段保護定值為14A,延時為0.1s,重合閘時間為1s。
在10kV 025斷路器間隔過流Ⅰ段保護0.1s延時過程中,故障電流流過1號主變10kV側(cè)CT,導(dǎo)致該側(cè)的CT飽和,不能正確傳變故障電流大小,但主變35kV側(cè)的CT可以正確傳變故障電流。
最終35kV 1號主變高壓側(cè)和低壓側(cè)產(chǎn)生較大差流。
根據(jù)35kV 1號主變保護測控裝置(型號CSC- 326GF)說明書可知,故障點處于差動保護動作范圍內(nèi),故主變比率差動保護動作。
2.4 案例2結(jié)論分析
保護人員到達現(xiàn)場后對10kV 025斷路器間隔、35kV 1號主變保護間隔相關(guān)二次回路進行檢查,并確認不存在故障,根據(jù)相關(guān)保護動作信息及試驗人員的CT測試結(jié)果綜合判斷分析,可確認為本次35kV 1號主變比率差動保護動作跳閘是由于10kV 025出線間隔送電過程中線路存在三相短路故障,導(dǎo)致10kV 025間隔保護測控裝置過流Ⅰ段保護動作跳閘。
由于過流Ⅰ段保護動作有0.1s的延時,進而故障電流穿越35kV 1號主變本體,但是1號主變低壓側(cè)CT抗飽和能力不足,很快進入飽和區(qū)內(nèi),引發(fā)主變高壓側(cè)和低壓側(cè)產(chǎn)生較大差流,故主變比率差動保護動作出口跳開301和001斷路器,主變保護測控裝置屬于正確動作。
1)針對部分電流互感器流過故障電流時容易飽和的問題,可采用直接更換一次設(shè)備CT的方法,重新安裝變比合適、傳變特性滿足要求的CT即可,或者調(diào)整CT使用的繞組變比。
2)通過繼電保護的保護范圍、時間搭配的調(diào)整臨時代替一次設(shè)備的更換。
如案例1中的35kV 2號主變低后備保護限時速斷電流T1出口時間設(shè)置為大于10kV 2號電容器保護過流Ⅱ段時間定值,或者將2號電容器保護過流Ⅰ段動作定值根據(jù)CT易飽和的特點進行適當調(diào)整,避免出現(xiàn)過流Ⅰ段定值過大保護永遠不會動作的問題;案例2中由于過流Ⅰ段保護動作有0.1s的延時,故為了防止主變比率差動保護提前動作,可將主變保護的差動保護功能退出,完善主變保護的高后備和低后備功能,從而避免故障電流穿越后引起保護越級誤動的風(fēng)險。
3)根據(jù)最近的電流互感器傳變特性研究分析成果,引入先進的CT飽和檢測方法,除了研究CT穩(wěn)態(tài)情況下的傳變特性,更應(yīng)該關(guān)注CT暫態(tài)飽和時的勵磁特性,搭建相關(guān)仿真模型深入研究。研發(fā)應(yīng)對CT暫態(tài)飽和的方案,比如針對CT的磁滯效應(yīng),深入研究CT剩磁衰減規(guī)律,提出剩磁抑制措施等基礎(chǔ)性研究成果,或拓展研究其他防止CT飽和的預(yù)防性控制措施。
本文通過對兩起35kV變電站越級跳閘事件的分析,根據(jù)現(xiàn)場相關(guān)試驗數(shù)據(jù)、保護動作記錄等信息,深入分析了電流互感器勵磁飽和導(dǎo)致繼電保護越級跳閘動作的原因,分別依據(jù)現(xiàn)場保護動作記錄、實驗數(shù)據(jù)分析確定事件原因,為類似事件的調(diào)查分析過程提供參考,并提出預(yù)防措施,以促進電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。