2019年2月27日,某公司變電運檢室在對330kV某變電站進行二線停電檢修預試中,發現3330C相電流互感器電流連片抱箍開裂。該抱箍所屬電流互感器為倒置式SF6氣體絕緣型,型號為LVQB-330W2,出廠日期為2005年6月13日,于2005年12月3日帶電投運。
依據GB/T 1176—2013《鑄造銅及銅合金》、NB/T 47013.5—2015《承壓設備無損檢測 第5部分:滲透檢測》與JB/T 5108—2018《鑄造黃銅金相檢驗》等相關技術規范要求,對抱箍進行宏觀檢查、外觀尺寸測量、化學成分分析、力學性能和金相試驗等試驗分析工作,試驗分析過程和結果如下。
1.1 宏觀檢查
失效抱箍的開裂部位位于抱耳中部,裂紋分別由端部沿軸向擴展匯聚而成,兩條裂紋的斷裂面相互平行,間距約3mm,如圖1所示。由于拆卸運輸過程中對斷口造成了磨損或磕碰,導致圖1兩條裂紋匯聚終點部分樣品缺失。
圖1 裂紋宏觀形貌
1.2 結構尺寸測量
對抱箍進行了相關尺寸測量,測量位置如圖2所示,測量結果見表1。
圖2 測量位置示意
表1 結構尺寸測量結果(mm)
1.3 材質分析
對試樣用掃描電鏡進行材質化學成分分析,圖3所示為電鏡點掃描位置,圖4所示為掃描化學成分柱狀圖,表2為化學成分值。
成分分析結果表明,試樣中銅和鉛含量均低于標準要求,鋅含量為43.058%,高于標準GB/T 1176—2013《鑄造銅及銅合金》中參照試樣規定。
圖3 掃描位置圖
圖4 化學成分柱狀圖
1.4 硬度檢測
對抱箍開裂附近母材進行硬度試驗,結果見表3。
表3 硬度試驗結果(HBW)
硬度試驗結果顯示,試驗硬度值高于GB/T 1176—2013《鑄造銅及銅合金》中試樣硬度要求。
1.5 滲透檢測
該裂紋斷口較平齊,因開裂時間較長,斷口部分淤積較多塵土,后經超聲波清洗后發現大部分斷口已經被氧化為黑灰色,未見明顯的裂紋源,從斷口新舊程度可以判斷終斷區,如圖5所示。
依據標準NB/T 47013.5—2015《承壓設備無損檢測 第5部分:滲透檢測》對試樣表面進行滲透檢測,發現試樣表面存在兩處比較明顯的裂紋,如圖6所示。
圖5 斷口形貌
圖6 滲透檢測
1.6 抱箍金相檢驗
在C側取金相縱向截面試樣,在裂紋中心AB中心處取金相橫向截面試樣,共取2個金相試樣,取樣位置說明如圖7所示。
圖7 取樣位置說明
從圖8、圖9可以看出,主要組成相為條狀、棒狀的相與黑色的基體相,部分相較粗大,組織大小不均勻,說明該抱箍未進行退火處理或退火不充分。圖10裂紋表現為明顯的穿晶斷裂,并伴有少量的沿晶裂紋,且有大量連續和非連續的二次裂紋,這些斷裂形貌都是應力腐蝕開裂的基本特征。徑向裂紋尖端較尖銳,呈明顯的徑向延伸趨勢,經測量,應力腐蝕深度約為1mm。
鉛黃銅具有良好的工藝性能和力學性能,但隨著Zn含量的增加,其應力腐蝕敏感性增大。該抱箍中Zn含量約占總質量分數的43%,所以具有很強的應力腐蝕傾向。同時抱箍由于退火工藝不合格,導致其內部應力未消除,且受到螺栓緊固力作用,拉應力沿抱耳周向分布,在周圍介質(如潮濕空氣等)作用下,腐蝕將沿應力分布不均勻的晶粒及其邊界進行,并在拉應力作用下導致開裂;此外,拉應力促使腐蝕介質向內部侵入,使腐蝕裂紋向縱深發展。
抱箍外觀尺寸表明,斷裂面厚度明顯低于另一側,致使抱箍在運行使用過程中,斷裂面因外形尺寸發生變化而引起局部范圍內應力顯著增大,形成應力集中。在上述因素的共同作用下直至抱箍斷裂。
圖8 橫向試樣金相檢驗(10×)
圖9 橫向試樣金相檢驗(50×)
圖10 橫向試樣金相檢驗(裂紋形貌)(50×)
此次電流互感器電流連片抱箍材質并不符合標準GB/T 1176—2013《鑄造銅及銅合金》要求,Zn含量偏高;抱箍硬度亦不符合標準GB/T 1176—2013《鑄造銅及銅合金》要求,硬度值偏高;滲透檢測發現抱箍表面存在細小微裂紋;抱箍金相檢驗發現組織不均勻,相偏大。
由于抱箍材質中Zn含量較高,具有很強的應力腐蝕傾向,同時退火工藝不合格,導致抱箍內存在殘余應力。在周圍介質(如潮濕空氣)等的作用下,受到螺栓緊固力的作用導致其開裂。
建議對同一廠家同一批次抱箍產品在停電檢修時仔細巡查,重點檢查抱箍端面有無細小裂紋;為防止同類事故的發生,在日后的巡視中也應對此部位重點檢查。